潍柴人张敏之:工作绝不马虎 员工人人敬佩
- 作者:液压泵网
- 时间:2015-06-23
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作为一名全国劳模,滨海铸造厂车间主任张敏之是一名80后的有为青年,自进入潍柴铸造后,一晃就是11年,在这个工作平台上,他兢兢业业,将熔炼技术学习到极致,不仅如此他还细心地节约成本,尽量节省电费和报废材料,在为人处事上深获员工好感,让大家工作起来像进入了大家庭一样。
熔炼技术顶呱呱
2004年,24岁的张敏之来到了老潍柴的铸锻厂实习。虽然他也萌生过退意,但是 “书上一句话,车间好几年。”师傅的一句话,让张敏之警醒。理论和实践差距很远,自己还要在一线好好磨练,实习不到一个月,他就一头扎进车间,从头学起。铸件的材质、铁水的浇铸温度……都让这位新入职的大学生研究上一段时间。
2010年到2014年,在张敏之的带领下,通过不断探索研究并优化原铁水化学成分、电炉熔炼工艺、喂线工艺,规范出铁及浇注工序等,工艺水平及工序保证能力均得到提高,蠕墨铸铁熔炼工艺具备批量生产条件:抗拉强度稳定在430-510MPa,蠕化率稳定在80%以上,具备国内一流水平。
成本控制做到家
2014年,张敏之组织建立了“熔炼车间成本预控后台管理系统”,既解决了现存问题,亦能预测滨海铸造厂吨铸件成本,实现了消耗过程的全程可控。
产品工艺方面,张敏之组织车间技术人员对新老产品进行了一次全面的优化:“优化熔炼工艺,降低中速机系列毛坯合金加入量”、“改进重潍柴200/250机体熔炼工艺,降低铸造成本”、“优化重潍柴200/250缸盖熔炼工艺,降低合金加入量”等五个项目,全年节约成本上百万。
熔炼车间采用电炉熔炼,最主要的成本就是电能。由于电价的“谷”为早上5:00-7:00,每天早上张敏之都要驱车30多公里赶在5:00之前到现场。由于措施执行得当,2014年铸件吨均电费消耗由2013年的653.92元降低为 587.28元,下降10.92%。
与成本直线下降相对应的是车间废品率也直线下降,两项指标均达到历史最低点。
车间管理人人夸
作为车间主任,张敏之在车间管理上总结了几条规则,一是千万别忽视员工和员工的关系,员工关系融洽了,工作才能协作好;二是车间管理上,要把指令性工作和命令性工作区分,掌握好度,100%的工作能达到120%的效果;三是要多站在员工的角度考虑问题。
张敏之有一个记录本,上面记录着车间每一名员工的家庭、身体、生活情况,谁家孩子上学了,谁家的老人住院了,他都亲自询问一下,“我们班员工的事,我们主任比我都清楚,”熔炼车间班组长徐玉强说。
正是因为真正把员工放在了心上,车间管理工作才春风化雨,张敏之,这个80后的车间主任,也获得了新老员工的尊重。
潍柴员工张敏之在荣誉面前始终保持着谦逊的心态,低调而内敛,他的为人处事不仅在事业上取得了成功,也获得了大家的尊重,是我们每一个作为工程机械人应该学习的榜样。